水處理領(lǐng)域整體解決方案供應(yīng)商
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雙膜裝置RO 反滲透膜污染分析及控制措施
時間:2024-12-04 作者:來源網(wǎng)絡(luò)
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1 概述水資源短缺問題日益嚴(yán)重,污水與廢水的深度處理回用已成為解決該問題的一項重大戰(zhàn)略措施,反滲透技術(shù)是污水深度回用核心技術(shù)之一[1]。與其他水處理技術(shù)相比,反滲透技術(shù)具有占地少、出水質(zhì)量好、操作方便、自動化程度高以及能量消耗少等優(yōu)勢,因而廣泛應(yīng)用于電力、石油化工、冶金以及海水淡化等領(lǐng)域。隨著反滲透技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴(kuò)大,所處理的水質(zhì)越來越差,膜污染問題日益嚴(yán)重、復(fù)雜,近年來許多學(xué)者做了大量有關(guān)反滲透膜污染與控制的理論與試驗方面的研究。莘仲明[2]等對反滲透系統(tǒng)膜污染現(xiàn)狀及解決方法進(jìn)行了概括與總結(jié);姜曉鋒[3]對電鍍廢水回用的膜工藝以及污染控制進(jìn)行了優(yōu)化;毛維東[4]通過繪制反滲透指數(shù)曲線對礦井水反滲透處理膜污染狀況進(jìn)行了預(yù)判。該文在上述研究的基礎(chǔ)上,針對雙膜裝置RO 反滲透系統(tǒng)運行過程中存在的一段壓差升高過快、運行周期明顯縮短、化學(xué)清洗頻繁等問題,通過對反滲透運行數(shù)據(jù)及故障現(xiàn)象進(jìn)行分析,提出了一種特殊殺菌維護(hù)方案。2 雙膜工藝與工藝指標(biāo)2.1 雙膜工藝中國石化金陵分公司于2014 年12 月底建成投產(chǎn)500 t/h煉油污水深度處理回用雙膜裝置,將經(jīng)過MBR 和氣浮裝置預(yù)處理后的生產(chǎn)廢水和清凈下水按一定比例混合后作為雙膜裝置的原料水,經(jīng)過雙膜裝置的深度過濾和脫鹽處理后產(chǎn)出合格的RO水。雙膜裝置主要由多介質(zhì)預(yù)處理及UF超濾膜、RO反滲透膜組成,設(shè)計脫鹽率大于95%,系統(tǒng)總回收率大于60%,其中RO 反滲透回收率大于70%,滿負(fù)荷運行時每年預(yù)計回收污水438萬t左右,工藝流程如圖1所示。

雙超濾產(chǎn)水箱的出水經(jīng)過中間增壓泵一次加壓后,配合連續(xù)性投加還原劑(≥35%亞硫酸氫鈉)和高效阻垢劑,以降低水中余氯和防止結(jié)垢,再間斷性投加非氧化殺菌劑以殺死和控制水中的細(xì)菌、微生物、病毒等。反滲透進(jìn)水通過RO 保安過濾器進(jìn)行預(yù)過濾截留,以保證反滲透進(jìn)水水質(zhì),高壓泵二次加壓后送入RO 反滲透處理,以去除水中的無機(jī)鹽、有機(jī)物、微粒以及細(xì)菌等多種污染物。最終RO 產(chǎn)水進(jìn)入產(chǎn)水箱中儲存,作為除鹽水系統(tǒng)的部分原料水使用。RO 裝置運行中會連續(xù)地產(chǎn)生高含鹽濃水和間斷地產(chǎn)生清洗廢水,這部分高含鹽廢水進(jìn)入RO 濃水箱后儲存起來并通過濃水泵送至凈水工區(qū)12#生化池處理。


圖1 雙膜工藝流程2.2 工藝指標(biāo)雙膜裝置中多介質(zhì)過濾器、自清洗過濾器以及超濾的回收率分別大于95%、99.5%與90%,其中RO 反滲透采用一級二段式,回收率為70%~75%,具體的水質(zhì)指標(biāo)和操作指標(biāo)詳見表1、表2。


表1 雙膜裝置各部分主要水質(zhì)指標(biāo)3 膜污染狀況與污染原因分析系統(tǒng)中反滲透膜結(jié)構(gòu)如圖2 所示,反滲透膜組件均采用陶氏卷式BW30FR400 抗污染復(fù)合膜,膜材料為芳香族聚酰胺復(fù)合材料,單根膜脫鹽率達(dá)99.5%。每套配置228根BW30FH-400型的膜組件,分別安裝在38支FPR膜殼內(nèi),其中一段25支膜殼,二段13支膜殼,每支膜殼內(nèi)含6根膜組件,反滲透的設(shè)計回收率為70%~75%。3.1 反滲透膜污染狀況反滲透膜常因系統(tǒng)進(jìn)水中存在的水合金屬氧化物、含鈣沉淀物、有機(jī)物及微生物等難溶鹽物質(zhì),使得膜表面結(jié)垢污染,降低反滲透膜的通量,從而造成系統(tǒng)運行壓力增加和產(chǎn)水水質(zhì)下降[2]。R0001B套反滲透運行過程中發(fā)現(xiàn),在產(chǎn)水率、脫鹽率等數(shù)據(jù)未見明顯變化的情況下,B 套反滲透運行一段時間后常出現(xiàn)一段壓差增長較快的現(xiàn)象?,F(xiàn)場拆開B套反滲透膜一段部分膜殼前后端板后發(fā)現(xiàn),膜元件均受到污染,其中第1 支膜元件污染最為嚴(yán)重,重量高達(dá)20 kg以上(新膜約在13.5 kg),現(xiàn)場膜元件污染情況如圖3所示。


表2 雙膜裝置主要操作指標(biāo)


圖2 反滲透膜結(jié)構(gòu)


圖3 膜污染狀況3.2 膜污染原因分析反滲透膜污染主要包括有機(jī)物、膠體及顆粒的污染、系統(tǒng)結(jié)垢的污染以及細(xì)菌與微生物的污染,下面從系統(tǒng)進(jìn)水水質(zhì)和膜元件污染物燃燒兩個方面來分析B套反滲透膜污染的原因。

3.2.1 系統(tǒng)進(jìn)水水質(zhì)分析

現(xiàn)場對超濾、反滲透進(jìn)水取樣分析,結(jié)果詳見表3。


表3 系統(tǒng)進(jìn)水水質(zhì)分析

1)由表3 計算可得反滲透加藥后進(jìn)水LSI 值為-0.455,屬于腐蝕性水質(zhì)。經(jīng)反滲透濃縮后(按回收率75%計算)LSI 值仍為1.08,屬于結(jié)垢性水質(zhì),但LSI值未超過1.8,說明該水質(zhì)碳酸鹽結(jié)垢很好控制。

2)反滲透進(jìn)水中二氧化硅含量并不高,符合小于15 mg/L的要求,系統(tǒng)結(jié)硅垢的可能性也比較小。

3)反滲透進(jìn)水中鐵離子含量為0.12 mg/L,超出鐵離子小于0.05 mg/L的要求,系統(tǒng)存在輕微鐵污染的可能。

4)反滲透進(jìn)水水質(zhì)中鋁離子為0.07 mg/L,相對偏高,系統(tǒng)存在鋁污染風(fēng)險。

5)反滲透進(jìn)水與超濾進(jìn)水中的磷、鋁、鐵的含量相比有所下降,在水質(zhì)中有磷存在的情況下,有助于超濾對鐵和鋁的去除,改善反滲透系統(tǒng)鐵、鋁污染。

6)反滲透進(jìn)水COD偏高,容易引起系統(tǒng)有機(jī)物及微生物污染。

綜上所述,B套反滲透系統(tǒng)最容易受到有機(jī)物、微生物污染及鐵、鋁污染。

3.2.2 膜元件污染物燃燒分析

從一段膜殼內(nèi)污染較重的膜元件端面取污染物進(jìn)行灼燒損失分析。將膜面上殘留的污染物在105℃下干燥后加熱至550℃以破壞污染物中的有機(jī)物,稱量加熱前后的污染物重量,以確定有機(jī)污染物的百分比。然后再將溫度加熱至950℃,分解碳酸鹽,稱量加熱前后的污染物重量,以確定碳酸鹽垢污染物百分比。

灼燒損失分析結(jié)果表明:B 套反滲透系統(tǒng)污染物在550℃灼燒時失重比例占總污染物的89.57%,說明該污染物中有近90%物質(zhì)為有機(jī)物、微生物。在950℃灼燒時失重比例占總污染物的0.88%,說明該污染物中碳酸鹽垢類物質(zhì)很少。最終剩余未能灼燒分解的無機(jī)污染物所占比例為9.55%。4 特殊殺菌維護(hù)方案通過分析現(xiàn)場膜元件拆裝情況、系統(tǒng)進(jìn)水水質(zhì)以及污染物灼燒情況可以得出:B 套反滲透主要污染物為有機(jī)物及微生物,所占比例約為89.57%;碳酸鹽垢為0.88%;剩余污染物應(yīng)為鐵、鋁、磷無機(jī)污染物,所占比例約為9.55%。結(jié)合表4 雙膜反滲透常見故障現(xiàn)象、起因以及維護(hù)措施,現(xiàn)提出一種特殊殺菌維護(hù)方案。4.1 特殊殺菌維護(hù)反滲透運行至7 d左右為微生物滋生高峰期,故初期每天停機(jī)進(jìn)行循環(huán)殺菌,每次1 h 左右,非氧化殺菌劑濃度先嘗試500μg/g,并同步控制加藥泵脈沖式加藥殺菌。待污染情況得到控制后,根據(jù)實際情況適當(dāng)延長殺菌周期。初期預(yù)計為運行10 d之后改為每周循環(huán)殺菌2~3次,工區(qū)配合維保單位對B套反滲透進(jìn)行特殊殺菌方案試驗清洗。

圖4、5 分別為B 套反滲透特殊殺菌維護(hù)前后一段、二段壓差的變化趨勢。由圖4、5可知,經(jīng)特殊殺菌維護(hù)后,B 套反滲透運行狀況較好,運行周期明顯延長,由14 d延長到35 d,特殊維護(hù)后運行前期壓差沒有明顯增大趨勢,對微生物的控制較為理想。雙膜裝置產(chǎn)水率控制在70%~75%,經(jīng)計算,特殊殺菌維護(hù)后產(chǎn)水率基本維持在71%~72%,效果理想。


表4 雙膜反滲透常見故障現(xiàn)象、起因以及維護(hù)措施[5]


圖4 B套反滲透特殊殺菌維護(hù)前一段、二段壓差變化

工區(qū)也配合維保單位對A套反滲透進(jìn)行特殊殺菌維護(hù),圖6、7分別為A套反滲透特殊殺菌維護(hù)前后一段、二段壓差的變化趨勢。由圖6、7可知,特殊殺菌維護(hù)后A套反滲透運行壓差維持較好,運行周期從原來的16 d延長至29 d左右,膜污染狀況也得到了較大的改善。

為了更有效延長反滲透系統(tǒng)運行周期,在特殊維護(hù)方式不變的情況下,調(diào)整非氧化殺菌劑濃度,由500 μg/g提升至1 000 μg/g左右,并停止加藥泵脈沖式加藥殺菌。圖8 為A 套調(diào)整后一段、二段壓差的變化趨勢。由圖8 可知,特殊維護(hù)期間,A 套反滲透運行狀況良好,運行周期進(jìn)一步延長至68 d,一段與二段壓差長時間內(nèi)都較為穩(wěn)定。


圖5 B套反滲透特殊殺菌維護(hù)后一段、二段壓差變化


圖6 A套反滲透特殊殺菌維護(hù)前一段、二段壓差變化


圖7 A套反滲透特殊殺菌維護(hù)后一段、二段壓差變化


圖8 A套反滲透2019年2月15日至4月26日一段、二段壓差變化4.2 前移高效阻垢劑投加點為了進(jìn)一步保證反滲透系統(tǒng)運行穩(wěn)定,利用鋁、鐵離子(陽離子)與阻垢劑(陰離子)不兼容特點,將阻垢劑投加點移至超濾系統(tǒng)前,在前端進(jìn)行反應(yīng),通過在超濾出水端增設(shè)回流管線,使得自清洗過濾器回流至原水箱,再通過超濾系統(tǒng)將鋁和鐵離子過濾出系統(tǒng)。5 結(jié)論隨著我國工業(yè)的不斷發(fā)展,工業(yè)污水廢水量與日俱增,反滲透水處理的應(yīng)用越來越廣泛[6]。針對在雙膜反滲透裝置運行過程中出現(xiàn)的運行周期明顯縮短、化學(xué)清洗頻繁等問題,結(jié)合裝置自身特點、來水水質(zhì)、污染情況以及操作方式,提出了一種特殊殺菌維護(hù)方案。通過對反滲透系統(tǒng)殺菌藥劑性能的優(yōu)化、改變非氧化性殺菌劑常規(guī)投加方式等措施,有效控制了反滲透膜污染狀況,延長了反滲透膜運行周期,減少了系統(tǒng)化學(xué)清洗頻次,提高了膜的使用壽命,為系統(tǒng)的正常運行積累了寶貴經(jīng)驗。

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